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主營(yíng)產(chǎn)品:國(guó)內(nèi)外數(shù)控切削設(shè)備

臥式加工中心數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)在返回過(guò)程中出現(xiàn)抖動(dòng)的原因
更新時(shí)間:2022-09-16 點(diǎn)擊次數(shù):1901
  臥式加工中心數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái),在返回參考點(diǎn)(正向)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象。有時(shí)抖動(dòng)大,有時(shí)抖動(dòng)小,有時(shí)不抖動(dòng);如果按正向繼續(xù)做若干次不等值回轉(zhuǎn),則抖動(dòng)很少出現(xiàn)。當(dāng)做負(fù)向回轉(zhuǎn)時(shí),第一次肯定要抖動(dòng),而且十分明顯,隨之會(huì)明顯減少,直至消失。
 
  分析及處理過(guò)程:臥式加工中心,在機(jī)床調(diào)試時(shí)就出現(xiàn)過(guò)數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)抖動(dòng)現(xiàn)象,并一直從電氣角度來(lái)分析和處理,但始終沒(méi)有得到滿意的結(jié)果。
 
  有可能是機(jī)械因素造成的?轉(zhuǎn)臺(tái)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)出了問(wèn)題?順著這個(gè)思路,從傳動(dòng)機(jī)構(gòu)方面找原因,對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的每個(gè)相關(guān)件逐個(gè)進(jìn)行仔細(xì)的檢查。
 
  終于發(fā)現(xiàn)固定蝸桿軸向的軸承右邊的鎖緊螺母左端沒(méi)有緊靠其墊圈,有3mm的空隙,用手可以往緊的方向轉(zhuǎn)兩圈;這個(gè)螺母根本就沒(méi)起鎖緊作用,致使蝸桿產(chǎn)生竄動(dòng)。
 
  通過(guò)上述檢查分析,臥式加工中心轉(zhuǎn)臺(tái)抖動(dòng)的原因是鎖緊螺母松動(dòng)造成的。鎖緊螺母所以沒(méi)有起作用,這是因?yàn)槠渲睆椒较蜷_(kāi)槽深度及所留變形量不夠合理所致,使4個(gè)M4×6緊定螺釘擰緊后,不能使螺母產(chǎn)生明顯變形,起到防松作用。
 
  在轉(zhuǎn)臺(tái)經(jīng)過(guò)若干次正、負(fù)方向回轉(zhuǎn)后,不能保持其初始狀態(tài),逐漸松動(dòng),而且越松越多,導(dǎo)致軸承內(nèi)環(huán)與蝸桿出現(xiàn)3mm軸向竄動(dòng)。
 
  這樣回轉(zhuǎn)工作臺(tái)就不能與電動(dòng)機(jī)同步動(dòng)作。這不僅造成工作臺(tái)的抖動(dòng),而且隨著反向間隙增大,蝸輪與蝸桿相互碰撞,使蝸桿副的接觸表面出現(xiàn)傷痕,影響了機(jī)床的精度和使用壽命。
 
  為此,我們將原鎖緊螺母所開(kāi)的寬2.5mm、深10mm的槽開(kāi)通,與螺紋相切,并超過(guò)半徑,調(diào)整好安裝位置后,用2個(gè)緊定螺釘緊固,即可起到防松作用。經(jīng)以上修改后,該臥式加工中心投入生產(chǎn)使用至今,數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)再?zèng)]有出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象。

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